L'AI cinese fa camminare robot umanoidi in modo sorprendentemente naturale

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Un nuovo robot umanoide cinese, soprannominato Adam, ha compiuto un notevole passo avanti nel campo della robotica grazie a un sofisticato sistema di apprendimento intelligente. Sviluppato da PNDbotics, Adam dimostra una capacità di movimento che imita quella umana, adattando in tempo reale falcata, andatura ed equilibrio per muoversi con stabilità e naturalezza anche su terreni irregolari. Questo risultato segna un progresso significativo nel superare il divario tra l'addestramento robotico in simulazione e l'applicazione nel mondo reale. (HDblog.it)
Su altre fonti
Che è successo? Durante un test in laboratorio, il robot antropomorfo Unitree H1 ha deciso di diventare protagonista suo malgrado: ha iniziato a muoversi in modo incontrollato, agitando braccia e gambe come un cugino robotico di C3PO in crisi di nervi e gli operatori hanno rischiato di prendersi una gomitata da una macchina da 50 kg, con lo stesso stupore con cui si guarda un aspirapolvere che improvvisamente decide di scalare il divano. (il Giornale)
Come in un film di fantascienza i video del robot ribelle che si scaglia contro gli operai di una fabbrica in Cina hanno fatto rapidamente il giro del mondo. (Secolo d'Italia)
A causa di una fune di sicurezza legata alla testa, non prevista dall’algoritmo di bilanciamento, il robot ha reagito come se fosse in caduta continua, generando movimenti caotici e incontrollati che hanno causato il crash del sistema di controllo. (Tgcom24)

Durante un test in laboratorio, il robot antropomorfo Unitree H1 ha deciso di diventare protagonista suo malgrado: ha iniziato a muoversi in modo incontrollato, agitando braccia e gambe come un cugino robotico di C3PO in crisi di nervi (il Giornale)
Secondo quanto emerso, si tratta del modello H1 prodotto da Unitree Robotics, un’azienda con sede in Cina specializzata nello sviluppo di automi in grado di operare in ambienti progettati per l’essere umano. (HDblog.it)
L’azienda ha attribuito il malfunzionamento a un “errore di codifica” nell’algoritmo di bilanciamento del robot, incapace di stabilizzare i movimenti e la postura. (RaiNews)